王鐵剛
性別:男 |
最高學(xué)歷: |
行政職務(wù):副廠長 |
技術(shù)職稱:教授級高工 |
專家級別:國家級 |
專業(yè)特長:略 |
特殊榮譽: |
所在地區(qū):遼寧省 |
所在單位:鞍鋼股份有限公司第二煉鋼廠 |
專家特長
1980.08—1984.08 鞍山鋼鐵學(xué)院冶金機械專業(yè) 大學(xué)學(xué)生
1984.08—1987.09 第三煉鋼廠機電車間 助理工程師
1987.09—1989.10 第三煉鋼廠連鑄籌備組 助理工程師
1989.10—1995.06 第三煉鋼廠連檢車間 工程師
1995.06—2000.05 第三煉鋼廠機動科 副科長、科長
2000.05—2003.05 第三煉鋼廠廠部 廠長助理、設(shè)備副廠長
2003.05— 至今 第二煉鋼廠廠部 副廠長
其中:1996年 晉級機械高級工程師
2006年 晉級機械教授研究員級高級工程師
2007年 受聘中國金屬協(xié)會連續(xù)鑄鋼分會
第五屆連鑄自動化學(xué)術(shù)委員會委員
該同志在煉鋼、連鑄設(shè)備方面具有扎實的專業(yè)基礎(chǔ)知識,積累了豐富的現(xiàn)場實踐經(jīng)驗,具備了較強業(yè)務(wù)能力。能夠經(jīng)常深入現(xiàn)場,根據(jù)設(shè)備運行中出現(xiàn)的問題認真研究探索,多次成功解決設(shè)備運行中出現(xiàn)的疑難問題。
在抓好設(shè)備管理的同時,他還積極參與設(shè)備的技術(shù)革新和攻關(guān)活動,為處理在線設(shè)備故障節(jié)省了大量的時間。該同志負責(zé)組織了連鑄液面控制系統(tǒng)的研究與攻關(guān)、鑄造吊車增容、1號板坯連鑄機PLC更新改造、高壓風(fēng)機變頻器的應(yīng)用及負能煉鋼等項目的研究與攻關(guān)工作,為第二煉鋼廠實施科技創(chuàng)新、推進技術(shù)進步做出了突出貢獻。
從2006開始,用時兩年組織了連鑄液面控制系統(tǒng)的研究與攻關(guān),由原來日本設(shè)計的±10mm控制精度升級為±5mm。經(jīng)過深入研討和精心組織,首次將國產(chǎn)中壓變頻器用于100T轉(zhuǎn)爐一次除塵風(fēng)機、進口中壓變頻器用于180T轉(zhuǎn)爐一次除塵風(fēng)機,均獲得成功,目前運行良好。隨著產(chǎn)量的不斷提高,使用了50多年的老廠房已經(jīng)不堪重負,鑄造吊車也普遍存在超載現(xiàn)象。為確保安全生產(chǎn),實現(xiàn)本質(zhì)安全,2006年以來陸續(xù)組織了廠房鑒定評估和增容加固改造,先后對125t、140t、275t及280t吊車等鑄造吊車進行了創(chuàng)造性的升級改造,實現(xiàn)了不用更換新型吊車在線改造的新思路,為企業(yè)節(jié)省了超億元的資金投入。大膽開發(fā)、應(yīng)用結(jié)晶器板簧振動導(dǎo)向裝置、連續(xù)矯直等世界前沿技術(shù),使大連鑄結(jié)晶器振動導(dǎo)向精度提高10倍,液面控制精度滿足了汽車板等高級別鋼材生產(chǎn)的需要,為精品生產(chǎn)提供了有力保障。南、北線6座轉(zhuǎn)爐全部實現(xiàn)底吹冶煉,底吹壽命穩(wěn)步提高,為轉(zhuǎn)爐長周期質(zhì)量穩(wěn)定、爐況穩(wěn)定提供了工藝保證。3號轉(zhuǎn)爐改造工程于2008年11月順利竣工投產(chǎn),比計劃工期提前4天,改造后的3號轉(zhuǎn)爐余熱蒸汽全部采取高壓回收,余熱蒸汽實現(xiàn)了“零排放”,煙氣排放量減少到80mg/m3以下。
2006年成功實現(xiàn)了南、北區(qū)凈環(huán)水的零排放目標,每小時可節(jié)水近3000噸;2007年成功實現(xiàn)了南區(qū)氧槍水的零排放目標,每小時可節(jié)水近600噸;2006年成功將北區(qū)大連鑄濁環(huán)水串級到轉(zhuǎn)爐濁環(huán)水系統(tǒng)中,并將大連鑄濁環(huán)水過濾機停運,既解決了大連鑄濁環(huán)水處理能力不足的問題,又改善了水質(zhì)質(zhì)量,降低了電耗和維修費消耗。2007年以來,全廠共實施13個重要節(jié)能項目,平均每年降低成本3993萬元。2009年,南、北線綜合能耗分別為14.64千克標準煤/噸鋼和28.54千克標準煤/噸鋼;轉(zhuǎn)爐工序分別實現(xiàn)6個月和5個月“負能煉鋼”;2009年6月,南線轉(zhuǎn)爐工序綜合能耗達到-18.59kgce/t(低熱值),躋身國內(nèi)“負能煉鋼”先進行列。持續(xù)加強環(huán)保設(shè)施的點檢、維護和檢修工作,保持了環(huán)保設(shè)施正常運行,通過加強監(jiān)管,實現(xiàn)了重大污染事故為零的目標。
《大板坯連鑄機整體更換段軸承座清洗》等獲得鞍鋼合理化建議和技術(shù)改進評審委員會一等獎3項、二等獎1項、三等獎2項、四等獎1項,《結(jié)晶器液面控制精度攻關(guān)》獲得鞍鋼集團公司科學(xué)技術(shù)協(xié)會“講理想、比貢獻”活動二等獎。《中間罐滑動水口機械的應(yīng)用研究》等獲得鞍山市政府科學(xué)技術(shù)進步獎評審委員會科技進步三等獎2項、遼寧省政府科學(xué)技術(shù)進步獎評審委員會科學(xué)技術(shù)進步三等獎1項,《280t吊車端粱裂紋的探討》獲得鞍山市金屬協(xié)會優(yōu)秀科技論文一等獎;《提高轉(zhuǎn)爐一次除塵系統(tǒng)能力的研究》獲得遼寧省金屬協(xié)會優(yōu)秀科技論文三等獎,《連續(xù)矯直技術(shù)在板坯連鑄的應(yīng)用》獲得遼寧省自然科學(xué)學(xué)術(shù)成果獎評審委員會自然科學(xué)學(xué)術(shù)成果三等獎。《新的板坯連鑄機模擬接弧方法及裝置》獲中國科協(xié)第二屆學(xué)術(shù)年會衛(wèi)星會議優(yōu)秀論文三等獎,《連鑄機張力板簧導(dǎo)向蝸線齒輪變速非正弦振動技術(shù)及裝備》獲得中國機械工業(yè)聯(lián)合會、中國機械工程學(xué)會機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)進步一等獎,《煉鋼廠備件的修復(fù)再生管理》被發(fā)現(xiàn)雜志社、中國管理科學(xué)研究院、《中國當(dāng)代思想寶庫》列為優(yōu)秀論文,并發(fā)放著作證書。擁有《一種輥列對弧樣板及用于校正樣板的校塊》等5項專利證書?!栋颁?80噸轉(zhuǎn)爐節(jié)能減排技術(shù)的研究與應(yīng)用》、《大板坯結(jié)晶器振動全板簧柔性導(dǎo)向的研究》、《直弧型板坯連鑄機連續(xù)彎曲矯直曲線的優(yōu)化研究》、《提高轉(zhuǎn)爐一次除塵系統(tǒng)能力的生產(chǎn)實踐》、《連鑄機萬向傳動軸的改進》、《鞍鋼二煉鋼2#轉(zhuǎn)爐除塵風(fēng)機中壓變頻節(jié)能改造實例》等多篇優(yōu)秀論文在《重型機械》、《鋼鐵》等權(quán)威學(xué)術(shù)雜志上發(fā)表。